最近,一位做电池外壳的朋友跟我聊天说遇到了一些注塑缺陷问题,主要是料花问题,后来通过技术解决了,今天,我特拿此案例来分享给大家,希望大家可以从中学习。接下来(敲黑板),请大家注意听讲哈!
首先,先让我们一起看一看料花到底长什么样子?是以什么样的模样出现在制品上。
可以看出上图电动工具电池包外壳存在料花缺陷。主要为阻燃剂热分解导致,从通过浇口之后的部位乃至成形品全体产生明显缺陷,如同烟火一样又细又长,一般会造成制品整体发暗,表面发白等。
一下是关于这个电池包外壳的简要注塑工艺,大神们可以尝试根据这些简要分析一下料花的产生原因。
产品参数 |
注塑参数 |
||||||
名称 |
电池包外壳 |
注塑机 |
海天 |
压力 |
周期时间35s |
||
材料 |
PA6-RG301 |
模具温度 |
100℃ |
注射压力 |
120 |
射浇时间 |
1.5 |
颜色 |
黑色 |
锁模力 |
250 |
背压 |
5 |
冷却时间 |
20 |
重量 |
115g |
浇口入胶 |
三板模针点 |
保压压力 |
65 |
成型温度 |
230~260℃ |
不知道大家看完这些工艺后有没有什么灵感,或者是已经找到了原因,没找到原因的也不用担心,接下来我们就看一下金发对于此问题的分析和解决措施。
可能原因分析及改善措施
1. 制品材料方面:本案例所采用的PA6加30%玻纤产品在260℃成型性较佳,最高可至280℃,增加阻燃性后材料加工上限变小,260℃便可成型,过高会导致材料小分子气体增加,主要系阻燃剂分解。
2. 成型工艺方面:本案例现场实际测量成型温度达280℃,需降低温度再进行注射;现场充填速度过快导致针点浇口剪切过强加速分解。
3.制品模具方面:本案例制品为阻燃增强产品,模具设计采用针点进料,导致产品浮纤严重,需高温高速充填,此时浇口处剪切及强加速分解,增大浇口可降低剪切
改善后效果
改善后的的壳体显然没有料花存在,整个制品表面看起来十分美观。
大师点评
过高成型温度、过高充填速度导致表面料花,主要为燃剂分解。一般在成型阻燃类产品时,不建议过高温度成型,尽量多咨询材料供应商,了解材料特性;在前期模具开发时了解材料及产品外观要求,针对性设计合适的进胶系统,降低剪切。现针点进料,成型上应低速充填,熔体通过浇口后再提高充填速度,控制产品进料瞬间的填充速度以控制气痕。
以上素材来自金发科技学院,艾邦高分子虚竹整理编辑。
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